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分享:長期高溫服役后 HP40Nb鋼爐管的組織及剩余壽命

2021-09-02 09:36:54 

樊 釗,徐 偉,陳偉民,王光輝

(國核電站運行服務技術有限公司,上海 200233)

摘 要:利用光學顯微鏡、掃描電鏡、能譜儀、拉伸及沖擊試驗機等對服役15a的制氫轉化爐中HP40Nb鋼爐管的顯微組織和力學性能進行了研究,依據高溫持久試驗結果估算了爐管剩余壽命.結果表明:長期高溫服役后,爐管鋼組織中晶界粗化并有 G 相析出,晶內二次碳化物析出明顯,近內壁、近外壁和基體中均出現(xiàn)蠕變孔洞,近內壁和近外壁發(fā)生氧化和貧鉻,外壁形成脫碳層;與原始鑄態(tài)爐管相比,長期高溫服役后爐管的室溫抗拉強度降幅超30%,高溫抗拉強度降幅約18%,室溫沖擊功下降明顯,剩余壽命不足1a.

關鍵詞:轉化爐爐管;HP40Nb鋼;顯微組織;G 相;剩余壽命

中圖分類號:TG142.73;TE963;TQ052.6 文獻標志碼:A 文章編號:1000G3738(2017)06G0049G06

StructureandRemnantLifeofHP40NbSteelFurnaceTube afterLongGTerm HighGTemperatureService

FANZhao,XU Wei,CHEN Weimin,WANGGuanghui

(StateNuclearPowerPlantServiceCompany,Shanghai200233,China)

Abstract:The microstructureand mechanicalpropertiesof HP40Nbsteelfurnacetubeinahydrogen reformerafter15Gyearservicewerestudiedbyopticalmicroscope,scanningelectronmicroscope,energydispersive spectrometer,tensileandimpacttesters.BasedonthehighGtemperaturecreeprupturetestingresults,theremnant lifeofthefurnacetubewasevaluated.TheresultsshowthatafterthelongGtermhighGtemperatureservice,inthe microstructureoffurnacetubesteel,thegrainboundariescoarsened withtheG phaseprecipitation;secondary carbidesprecipitatedingrainsobviously;creepvoids wereobservednearinnerandouter wallandin matrix; oxidationandchromiumdepletionwereobservednearinnerandouterwall;decarburizationlayerwasformedonthe outerwall.ComparedwiththeasGcaststeelfurnacetube,thetensilestrengthofthefurnacetubeafterthelongGterm highGtemperatureservicereducedby30% and18% atroomandhightemperature,respectively,theimpactenergy atroomtemperaturedecreasedsignificantly,andtheremnantlifewaslessthan1a.

Keywords:reformerfurnacetube;HP40Nbsteel;microstructure;Gphase;remnantlife


0 引 言

制氫轉化爐是煉油廠制氫裝置的核心設備,其輻射段爐管使用的材料大多為 HP40Nb鋼[1].該類輻射段爐管為離心鑄造管,鋼中鎳質量分數約為35%,同時含有質量分數約1%的鈮元素,具有良好的抗?jié)B碳、抗高溫蠕變和抗氧化等性能[2].然而,在長期高溫服役過程中,爐管材料不可避免地會發(fā)生劣化,影響轉化爐的安全可靠運行.目前,相關研究大多集中在爐管的開裂原因分析、蠕變性能研究和剩余壽命評估等方面[3G8],而對爐管材料在長期高溫服役后的組織轉變以及這種轉變與爐管力學性能和剩余壽命的關系研究較少.為此,作者對服役15a的制氫轉化爐輻射段用 HP40Nb鋼爐管的顯微組織進行了分析,并研究了其力學性能及爐管的剩余壽命.


1 試樣制備與試驗方法

1.1 試樣制備

試驗 材 料 取 自 某 煉 油 廠 制 氫 轉 化 爐 輻 射 段HP40Nb鋼爐管,規(guī)格為?127 mm×12 mm,其化學成分見表 1,滿足 HG/T2601-2011 的指標要求.該制氫轉化爐為頂燒箱式加熱爐,1999年投入使用,累積運行時間超過15a,其設計使用溫度為950 ℃,實際最高運行溫度為920 ℃,爐管內最高工作壓力為2.3MPa.?。备鶢t管的兩段進行對比研究,一段位于爐管頂部法蘭下方,簡稱1# 管.由于爐頂保溫層的存在和高溫運行時爐管發(fā)生熱膨脹向上伸縮,1# 管未經歷爐膛內高溫,其顯微組織及力學性能接近鑄造爐管的原始狀態(tài).另一段距爐管頂部法蘭3.5m 處,簡稱2# 管.2# 管位于頂燒箱式加熱爐外焰噴射處,其管壁溫度在整根爐管中最高.

表1 HP40Nb鋼化學成分的實測值及標準值(質量分數)

1.2 試驗方法

在1# 管、2# 管上分別切取表面尺寸為15mm×15mm 的金相試樣,經粗磨、細磨、拋光后,用5g三氯化鐵+50mL鹽酸+100mL水組成的混合溶液腐蝕,采用 蔡 司 AxioImagerA2m 型 光 學 顯 微 鏡(OM)、FEIQuanta450FEG型掃描電鏡(SEM)觀察其顯 微 組 織,用 SEM 附 帶 的 OXFORD AztecXGMAX50型能譜分析儀(EDS)分析微 區(qū) 成 分.根據 GB/T228.1-2010和 GB/T4338-2006,分別在1# 管、2# 管的向火面及 背 火 面 截 取 拉 伸 試 樣,在 ZWICK/RoellZ250 型 萬 能 試 驗 機 上 進 行 室 溫(23 ℃)及 高 溫 (950 ℃)拉 伸 性 能 試 驗,試 樣 長70mm,標距段尺寸為?5 mm×25 mm,拉伸速度為2mm??min-1,高溫拉伸試驗前試樣在950 ℃保溫10min.根據 GB/T229-2007,分別在1# 管、2# 管的 向 火 面 及 背 火 面 截 取 夏 比 沖 擊 試 樣,在SANSZBC2000型金屬擺錘沖擊試驗機上進行夏比沖 擊 試 驗,試 驗 溫 度 為 23 ℃,試 樣 的 尺 寸 為10mm×7.5mm×55mm.根據 GB/T2039-1997,在 RCG1130A 型高溫持久蠕變試驗機上對2# 管試樣進行高溫持久試驗,試驗溫度為950℃,試樣規(guī)格為 ?8 mm,標 距 為 40 mm,應 力 范 圍 為 20~50MPa.

2 試驗結果與討論

2.1 顯微組織

由圖1可知,1# 管橫截面中心的顯微組織為奧氏體+共晶碳化物,晶界呈骨架狀分布,基體上無析出物或其他相生成,可視為 HP40Nb鋼的原始鑄態(tài)組織.結合表2分析可知:由共晶碳化物構成的晶界由兩種碳化物組成,在 OM 下呈深灰色、SEM 下呈亮白色的組織為含鈮碳化物,即 NbC;而在 OM下呈亮白色、SEM 下呈深灰色的組織為含鉻碳化物,以 M23C6 相為主,與文獻[9G13]報道一致.由表2還可看出:位置3處的鉻質量分數為24.7%,與表1中的鉻含量基本一致,即位置3處為奧氏體基體;鈮質量分數僅為0.2%,說明鈮元素主要分布在晶界上.

圖1 1# 管橫截面中心的顯微組織

由圖2可知:在2# 管橫截面中心的組織中,晶界上的一次碳化物呈鏈狀和條狀,與鑄態(tài)組織(1#管)相比,2# 管的晶界粗大,分布不連續(xù);在距內表面約4mm 處,2# 管中存在蠕變孔洞,蠕變孔洞主要沿一次碳化物邊緣析出,孔洞直徑為3~5μm.結合表3分析可知:晶界上暗黑色組織(位置4)為富鉻 的 M23 C6,淺 灰 色 組 織 (位 置 5)為富 鈮相,該相為含鈮、鎳、硅的化合物,推測為G相屬 NbC高溫轉變析出相,與文獻[11,13G15]報道一致;奧氏體晶粒內有一定量的二次碳化物(位置6)析出,該碳化物為富鉻碳化物,呈方形或針狀彌散分布在晶粒內,而非集中在晶界附近區(qū)域,部分晶界邊緣二次碳化物較少,晶粒內二次碳化物已長大粗化,最大直徑約3μm;奧氏體基體(位置7)中鉻質量分數為23.3%,較1# 管中的略有減少.

表2 圖1(b)中不同位置的 EDS分析結果(質量分數)

表3 圖2 c 中不同位置的 EDS分析結果 質量分數

圖3 2# 管橫截面近外壁和近內壁的顯微組織

圖3 2# 管橫截面近外壁和近內壁的顯微組織

Fig.3 Microstructuresatcrosssectionnearouterandinnerwallof2# tube a-b OMandSEMimagesnearouterwall

and c-d OMandSEMimagesnearinnerwall