摘 要:某電廠超超臨界清潔高效燃煤發(fā)電機組鍋爐鋼管發(fā)生泄漏.采用宏觀檢查、化學成分 分析、拉伸試驗、硬度測試及金相檢驗等方法對鋼管泄漏原因進行了分析.結果表明:末級過熱器 鋼管因被異物堵塞而處于超溫運行狀態(tài),使鋼管的力學性能劣化,進而導致鋼管的承壓能力下降, 在內壓應力作用下,鋼管的蠕變速率加快,其表面萌生出蠕變裂紋,最終導致鋼管發(fā)生泄漏.
關鍵詞:超超臨界機組;末級過熱器;泄漏;蠕變裂紋;過熱
中圖分類號:TK223.3 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2020)01G0038G03
某電 廠 超 超 臨 界 清 潔 高 效 燃 煤 發(fā) 電 機 組(鍋 爐型號 為 HGG3118/29.3GYM6)在 運 行 112h后, 其鍋爐末級過熱器的鋼管發(fā)生泄漏.該鋼管材料 為 SAG213S30432 不 銹 鋼,規(guī) 格 為 ?44.5 mm× 11mm,設 計 溫 度 為 640 ℃,蒸 汽 壓 力 為 31.4 MPa.該 末 級 過 熱 器 的 進 出 口 溫 度 分 別 為 552 ℃和630 ℃,進出口 壓 力 分 別 為 31.4 MPa和 30.7 MPa.為 查 明 泄 漏 發(fā) 生 的 原 因,筆 者 對 失 效 鋼管進行了理化檢驗和分析[1G2].
1 理化檢驗
1.1 宏觀檢查
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)末級過熱器管左數第2屏后數 第9根鋼管發(fā)生泄漏,失效鋼管的位置如圖1所示, 宏觀形貌和圖2所示.由圖2可見,失效鋼管的爆口 呈魚嘴狀,爆口長度為140mm,寬度為20mm,其邊 緣較粗糙且厚度最薄處為9.68mm.爆口附近鋼管 外表面有平行于管軸的蠕變裂紋,具有不銹鋼管過熱 爆管的宏觀形貌特征[3G5].失效管段發(fā)生了扭曲變 形,除了爆口部位,其他管段內外壁表面光滑,未見軋 制、折疊、重皮、裂紋、結疤和離層等缺陷.對失效管 段遠離爆口且未扭曲變形處(圖2中 A 位置)與爆口處(圖2中B位置)的外徑進行測量并計算其脹粗率, 結果如表1所示,可見爆口處管段的外徑及脹粗率較 大,遠離爆口的管段的外徑及脹粗率較小.
1.2 化學成分分析
從失效鋼 管 (圖 2 中 的 3 號 位 置)上 取 樣,用 OBLFQSNG750型直讀光譜儀對試樣進行化學成 分分析,結果如表2所示.可見失效鋼管的化學成 分符合 ASMESAG213/SAG213M«鍋 爐、過 熱 器 和 換熱器用無縫鐵素體和奧氏體合金鋼管子»對 SAG 213S30432不銹鋼成分的技術要求.
1.3 拉伸試驗
按 照 ASTM E8/E8M -16aStandard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials,從失效鋼管(圖2中的1號位置)截取縱 向圓棒狀拉伸試樣,采用 CSSG2795型電子拉伸試 驗機對試樣進行室溫拉伸試驗,結果如表3所示. 可見試樣的屈服強度、抗拉強度和斷后伸長率均滿 足 ASME SAG213/SAG213M 對 SAG213S30432 不 銹鋼的技術要求.
1.4 硬度測試
按照 ASTM E10-18StandardTestMethod forBrinellHardnessof MetallicMaterials,從失 效鋼管(圖2中2號位置)上取樣,采用 HBG3000C 型布氏硬度儀對試樣進行布氏硬度測試.得到失效 鋼管的硬度為167HBW,在DL/T438-2016«火力 發(fā)電廠金屬技術監(jiān)督規(guī)程»要求的150~219 HBW 范圍內.
1.5 金相檢驗
從失效鋼管的爆口處(圖2中3號位置)和遠離 爆口處(圖2中4號位置)分別截取金相試樣,試樣 經打磨、拋光處理后,用鹽酸苦味酸酒精溶液(5mL 鹽酸+1g苦味酸+100mL 酒精)浸蝕,使用 Zeiss Axiovert200 MAT 型光學顯微鏡進行觀察.由圖 3可見,失效鋼管的爆口處與遠離爆口處的顯微組 織均 為 奧 氏 體 + 大 量 沿 晶 界 和 晶 內 析 出 的 碳 化 物[6],晶界模糊且未見孿晶組織.爆口處顯微組織 中有蠕變微裂紋.
2 分析與討論
由宏觀檢查結果可知,失效鋼管爆口處符合不 銹鋼管過熱爆管的宏觀形貌特征.由金相檢驗結果 可知,失效鋼管爆口處與遠離爆口處的顯微組織為 奧氏體+大量沿晶界和晶內析出的碳化物,爆口處 顯微組織中有微觀蠕變裂紋,符合不銹鋼管過熱爆 管的微觀形貌特征[7].綜上,可判斷該末級過熱器 鋼管在運行期間出現(xiàn)過熱導致其顯微組織中晶界與 晶內析出大量碳化物,使鋼管的力學性能劣化,進而 導致鋼管承壓能力下降,在內壓應力作用下,鋼管的 蠕變速率加快并萌生出蠕變裂紋,最終導致該末級 過熱器鋼管發(fā)生泄漏.
該超超臨界清潔高效燃煤發(fā)電機組為新建機 組,運行時間僅為112h.末級過熱器在試運行期 間較短時間內發(fā)生過熱爆管的原因一般為:鋼管局 部被異物阻塞;末級過熱器入口集箱處節(jié)流孔圈阻 塞;鋼管局部熱負荷偏高等.為查明失效鋼管出現(xiàn) 過熱爆管的原因,現(xiàn)場調取該末級過熱器出口溫度 的變化曲線,發(fā)現(xiàn)與失效管段同屏相鄰位置的管段 以及相鄰管屏同位置的管段出口溫度未超過640℃ (沒有超溫現(xiàn)象),而失效管段出口溫度持續(xù)上升到 約660 ℃并在該溫度下保持了6.5h(出現(xiàn)超溫現(xiàn) 象),比其同屏相鄰位置管段以及相鄰管屏同位置管段的出口溫度高出60℃,由于局部熱負荷偏高的情 況不會只出現(xiàn)在一根管段,由此可排除鋼管局部熱 負荷偏高的因素.
對該末級過熱器管屏、末級過熱器入口集箱以 及出口集箱的鋼管內部進行清潔度檢查后,發(fā)現(xiàn)在 末級過熱器第35,37屏的鋼管內有電廠基建安裝時 的遺留物,而在其他管屏的鋼管、末級過熱器入口集 箱和出口集箱內均未發(fā)現(xiàn)異物.由此推測該末級過 熱器發(fā)生過熱爆管是因為鋼管被異物阻塞,導致其 工質流量減小,管壁溫度升高,使鋼管處于超溫狀態(tài) 而發(fā)生過熱爆管.由于爆管時高速氣流產生的瞬間 沖擊力很大,極有可能將異物從爆口處吹出,因而在 失效鋼管內未發(fā)現(xiàn)阻塞物[7].
3 結論及建議
超超臨界清潔高效燃煤發(fā)電機組在運行期間, 其鍋爐末級過熱器鋼管因被異物堵塞而處于超溫運 行狀態(tài),使鋼管的力學性能劣化、承壓能力下降,鋼 管的蠕變速率加快,其表面萌生出蠕變裂紋,最終導 致鋼管發(fā)生泄漏.
建議在電廠基建階段加強包括末級過熱器集箱 在內鍋爐的清潔度檢查,防止異物阻塞導致鍋爐鋼 管過熱.同時,電廠應對發(fā)生泄漏的末級過熱器管 屏的其他部位進行排查,檢查其他鋼管是否經歷過 熱運行而在其外壁產生了蠕變裂紋,以消除影響鍋 爐安全運行的隱患.
參考文獻:
[1] 陳現(xiàn)景,張守鵬,唐孔科,等.鍋爐水冷卻管爆裂原因 分析[J].理化檢驗(物理分冊),2010,46(5):337G339.
[2] 李憲爽.某亞臨界機組鍋爐末級過熱器泄漏原因分 析[J].理化檢驗(物理分冊),2019,55(1):56G58.
[3] 晏嘉陵.600MW 超臨界電站鍋爐末級過熱器管爆裂 失效分 析 [J].理 化 檢 驗 (物 理 分 冊),2017,56(6): 445G448.
[4] 張磊,廉根寬.電站鍋爐四管泄漏分析與治理[M].北 京:水利水電出版社,2009.
[5] 蒙新明,張路,賴云亭,等.某超臨界機組鍋爐過熱器 管爆管原因分析[J].理化檢驗(物理分冊),2015,51 (5):353G357.
[6] 楊富,章應霖,任永寧,等.新型耐熱鋼焊接[M].北 京:中國電力出版社,2006.
[7] 肖國華,李益民,王理博.超超臨界機組鍋爐末級過 熱器爆管原因分析[J].理化檢驗(物理分冊),2011, 47(4):245G247.