本鋼7號(hào)高爐(2850 m3)于2005年9月開爐,累計(jì)生鐵產(chǎn)量為2505.15萬t,單位爐容生鐵產(chǎn)量9095 t/m3。2016年以來,7號(hào)高爐爐缸2段、3段冷卻壁水溫差及熱流強(qiáng)度不斷升高,超過安全生成警戒線,給高爐生產(chǎn)和順行帶來嚴(yán)重危害。目前,7號(hào)高爐爐缸存在隨時(shí)被燒穿的局面,通過在入爐礦石中增加釩鈦礦、優(yōu)化調(diào)整布料矩陣、及時(shí)放凈鐵水及爐渣、控制冶煉強(qiáng)度、局部使用內(nèi)徑110 mm和長度630 mm的風(fēng)口、根據(jù)水溫差和熱流強(qiáng)度趨勢(shì)臨時(shí)堵部分風(fēng)口等技術(shù)措施。爐缸水溫差和熱流強(qiáng)度逐步降低,在安全范圍內(nèi)合理運(yùn)行,生鐵成本、燃料消耗、鐵水質(zhì)量等指標(biāo)明顯好轉(zhuǎn),達(dá)到正常水平。
1. 高爐冷卻結(jié)構(gòu)和爐缸狀況
1.1 高爐爐體冷卻系統(tǒng)
高爐爐底冷卻采用在爐底磚下埋設(shè)水冷管的方式,水冷管管徑為φ89 mm×5.5 mm的不銹鋼管,鋼管間距為300 mm,共計(jì)48根。爐缸、風(fēng)口帶、爐腹、爐腰、爐身、爐喉均采用冷卻壁冷卻方式,其中爐缸區(qū)域設(shè)4段灰鑄鐵光面冷卻壁,壁厚165 mm;風(fēng)口區(qū)為1段異形光面冷卻壁,壁厚250 mm,材質(zhì)為灰鑄鐵;爐腹第1段為4層雙進(jìn)雙出銅冷卻板(物化性能:Cu+Ag≥99.5%,S≤0.01%,P≤0.02%,電導(dǎo)率≥85%IASC,抗拉強(qiáng)度≥175 N/mm2);爐腹第2段、爐腰至爐身下部采用軋制銅冷卻壁(物化性能:Cu≥99.95%,P≤0.002%,O2≤0.003%,S≤0.004%,電導(dǎo)率≥98%IASC,對(duì)應(yīng)導(dǎo)熱率≥380 W/(m·K),總冷卻高度為9150 mm;爐身中部采用3段滿鑲磚冷卻壁,壁厚340 mm,材質(zhì)為鐵素體球墨鑄鐵;爐身上部采用3段滿鑲磚冷卻壁冷卻,材質(zhì)為鐵素體球墨鑄鐵;爐喉鋼磚分為上下兩部分,材質(zhì)為鑄鋼。
1.2 高爐冷卻系統(tǒng)水量
爐體冷卻系統(tǒng)分為高、中壓工業(yè)水冷卻系統(tǒng)和軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)。由于高爐冶煉的進(jìn)一步強(qiáng)化,爐內(nèi)熱流強(qiáng)度的波動(dòng)頻繁,熱震現(xiàn)象也較嚴(yán)重,因而為了加強(qiáng)冷卻,對(duì)水壓的要求也越來越高。風(fēng)口冷卻水壓力要求1.0~1.5 MPa,其他部位冷卻水壓力應(yīng)比爐內(nèi)壓力至少高0.05 MPa。具體見表1。
(1) 高壓工業(yè)水冷卻系統(tǒng)包括風(fēng)口小套、十字測(cè)溫裝置、爐頂水冷站和爐頂灑水裝置等。高壓工業(yè)水的供水量1550 m3/h,供水壓力為1.5 MPa。
(2)中壓工業(yè)水冷卻系統(tǒng)用于高爐爐役后期打水。中壓工業(yè)水的供水量為300 m3/h,供水壓力為0.6 MPa。
(3)軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)冷卻范圍包括爐底水冷管、冷卻壁、風(fēng)口中套和熱風(fēng)爐設(shè)備(熱風(fēng)閥)。軟水的供水量6150 m3/h,供水壓力為0.85 MPa。
1.3 爐底、爐缸結(jié)構(gòu)
7號(hào)高爐爐底、爐缸采用“國產(chǎn)大塊炭磚和陶瓷杯+美國小塊炭磚”結(jié)構(gòu),底層滿鋪2層國產(chǎn)石墨炭磚及3層國產(chǎn)半石墨炭磚;爐缸側(cè)壁環(huán)砌43層美國UCAR熱壓小塊炭磚,上部采用17層國產(chǎn)半石墨炭-碳化硅磚和2層剛玉磚;陶瓷杯杯底采用2層剛玉莫來石磚,杯壁采用1層剛玉莫來石磚。
1.4 爐缸熱流強(qiáng)度升高
目前,爐底、爐缸安全檢測(cè)手段主要有爐缸淺層電偶檢測(cè)、爐皮紅外線測(cè)溫、人工測(cè)量水溫差和計(jì)算機(jī)熱流強(qiáng)度。爐皮紅外線測(cè)溫靈敏度低,并且不具有連續(xù)性。據(jù)統(tǒng)計(jì)爐底處爐皮溫度為25~40 ℃,爐缸處爐皮溫度為36~55 ℃,鐵口下方爐皮溫度為45~60 ℃[1]。爐缸淺層電偶檢測(cè)具有連續(xù)性、準(zhǔn)確度高;爐缸各段冷卻壁水溫差連續(xù)測(cè)量并同計(jì)算的熱流強(qiáng)度來判斷爐缸的安全狀況。2015年4月人工測(cè)量1~6段水溫差最高達(dá)到4 ℃;2015年9月年休時(shí)安裝高爐冷卻壁微小溫差與熱流強(qiáng)度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),監(jiān)測(cè)爐缸區(qū)域單段水溫差及熱流強(qiáng)度變化;2016年6月2#鐵口區(qū)域的2段水溫差持續(xù)升高,2段122#水溫差達(dá)到1.75 ℃,熱流強(qiáng)度12.21 W·kJ/(m2·h);2016年10月3#鐵口區(qū)域2段159#水溫差2.27 ℃、171#水溫差1.45 ℃,熱流強(qiáng)度達(dá)到14.2 W·kJ/(m2·h)。
2. 爐缸熱流強(qiáng)度異常的應(yīng)對(duì)措施
2.1 含鈦礦石護(hù)爐
2.1.1 含鈦爐料護(hù)爐原理
高爐使用釩鈦礦時(shí),起護(hù)爐作用的是爐料中TiO2的還原生成物。TiO2在爐內(nèi)高溫還原氣氛條件下,可生成TiC、TiN及其連接固熔體Ti(CN)。這些鈦的氮化物和碳化物在爐缸爐底生成發(fā)育和集結(jié),與鐵水及鐵水中析出的石墨等凝結(jié)在離冷卻壁較近的被侵蝕嚴(yán)重的爐缸、爐底的磚縫和內(nèi)襯表面。由于Ti的碳、氮化物的熔化溫度很高,純TiC為3150 ℃,TiN為2950 ℃,Ti(CN)是固熔體,熔點(diǎn)也很高,從而對(duì)爐缸、爐底內(nèi)襯起到了保護(hù)作用[2]。
在不大于1450 ℃的低溫區(qū)域,鈦的碳氮化合物 TiN、TiC穩(wěn)定區(qū)間較大,Ti穩(wěn)定區(qū)間較小[3]。因此,在死鐵層區(qū)域內(nèi),隨深度增加TiC和TiN含量上升;而在1800 ℃的高溫區(qū)域,Ti穩(wěn)定區(qū)間較大,TiN穩(wěn)定區(qū)間較小。從風(fēng)口到軟熔滴落區(qū)域,Ti含量明顯升高。溫度梯度對(duì)Ti(C、N)生成和沉積起決定性作用,當(dāng)某一部位受到侵蝕,侵蝕點(diǎn)內(nèi)襯的內(nèi)表面溫度較高,Ti(C、N)沉積量越多,并逐漸累積,直至這一溫度恢復(fù)正常。加釩鈦礦期間,要求鐵水中Ti控制在0.15%~0.20%之間,根據(jù)鐵水中Ti含量及時(shí)調(diào)整釩鈦礦負(fù)荷。添加釩鈦礦后鐵水中不同元素的含量見表2。
2.1.2 釩鈦礦爐料配比入爐方案
本鋼7號(hào)高爐入爐爐料結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦57%+馬球11%+鑫玉球5.6%+釩鈦礦2.4%。在使用釩鈦礦護(hù)爐時(shí),應(yīng)根據(jù)高爐的侵蝕情況和熱流強(qiáng)度加入TiO2,但是TiO2量過少起不到護(hù)爐作用,過多爐渣會(huì)變稠,流動(dòng)性變差,造成下部憋風(fēng),導(dǎo)致壓差升高給高爐順行和操作帶來不利影響。動(dòng)態(tài)在線檢測(cè)爐缸水溫差和熱流強(qiáng)度的變化,當(dāng)下降到安全范圍并穩(wěn)定運(yùn)行一定周期,應(yīng)積極調(diào)整釩鈦礦入爐負(fù)荷,便于及時(shí)改善渣鐵流動(dòng)性,保證良好的透氣性和透液性。
2.2 優(yōu)化裝料工藝
通過優(yōu)化布料檔位和角度,調(diào)整高爐截面礦焦配比,確保煤氣流有兩條通路,以中心為主、邊緣為輔。在保證爐況順行,壓量關(guān)系合理的前提下,中心煤氣流溫度控制在450~550 ℃,邊緣煤氣流溫度控制在90~120 ℃。在布料時(shí)保證中心礦石為15~16 t,中心焦量為5.5~6.0 t;形成1.0~1.2 m的環(huán)帶平臺(tái)和平緩的中心漏斗,減少球團(tuán)礦滾向中心從而抑制中心氣流,影響高爐穩(wěn)定順行。鐵水溫度按照大于1500 ℃,Si含量按照0.45%~0.65%平衡,保證充足的物理熱和化學(xué)熱,促進(jìn)軟熔帶上移,提高高爐利用系數(shù)。局部縮小風(fēng)口面積并適量使用長風(fēng)口,減小爐缸中心死焦堆,減輕液態(tài)渣鐵環(huán)流對(duì)碳磚的磨損和侵蝕。
2.3 適量控制二氧化鈦的還原
采用釩鈦礦冶煉時(shí)渣中的TiO2并不影響爐渣黏度,在1450 ℃時(shí)黏度小于0.5 Pa·s[4]。在高爐的強(qiáng)還原氣氛下由于生成TiO2、TiN的固體顆粒,會(huì)使?fàn)t渣變稠甚至完全失去流動(dòng)性。這些碳、氮化物還可以以網(wǎng)絡(luò)狀結(jié)構(gòu)聚集在鐵滴表面,使鐵滴難以聚合和與爐渣分離,進(jìn)一步造成黏度增高和渣中帶鐵,增加鐵損失。同時(shí),這些顆粒還往往成為尖晶石、鈣鈦礦等高熔點(diǎn)礦物的結(jié)晶中心,提前析出固相使?fàn)t渣失去流動(dòng)性,因此,必須控制TiO2的還原,或采取氧化措施使已形成的TiC、TiN等物質(zhì)消失。
2.4 加強(qiáng)鐵口管理
爐缸鐵口承擔(dān)著液態(tài)渣鐵的排放工作,長期處于惡劣的環(huán)境中,在渣鐵排放時(shí)又受到高速高溫鐵水和爐渣的機(jī)械沖刷和化學(xué)侵蝕。新投產(chǎn)高爐,鐵口前段未形成有效的渣皮,保護(hù)鐵口的黏土磚受到環(huán)流渣鐵的機(jī)械沖刷,很快就會(huì)被侵蝕掉。后期整個(gè)生產(chǎn)期間鐵口主要靠梨形泥包保護(hù)。在爐役后期,維護(hù)一定深度的鐵口,對(duì)出凈渣鐵、保證高爐穩(wěn)定順行至關(guān)重要。為此,7號(hào)高爐通過提高炮泥強(qiáng)度(主要使用棕鋼玉、碳化硅、絹云母成分較高的無水炮泥)、保持適宜的打泥量并增加二次打泥,既要密實(shí)鐵口孔道,又要維護(hù)好鐵口前段泥包,嚴(yán)謹(jǐn)鐵口冒泥和潮鐵口排放渣鐵。通過以上措施,大大提高了渣鐵出凈率,而且鐵口深度確保達(dá)到3500 mm。鐵口區(qū)泥包的穩(wěn)定對(duì)及時(shí)排凈渣鐵、降低冷卻壁熱流強(qiáng)度起到了關(guān)鍵作用。
2.5 局部堵風(fēng)口作業(yè)
在爐缸侵蝕嚴(yán)重的部位的上方將風(fēng)口堵上,減弱這個(gè)部位圓周方向的環(huán)流,有利于粘質(zhì)層的形成,從而起到保護(hù)爐缸磚襯的目的。在爐缸耐材溫度有上升趨勢(shì)的部位,使用加長風(fēng)口,將風(fēng)口回旋區(qū)延長,將高溫煤氣推向爐缸中心,保護(hù)爐襯。
3. 效果分析
采取配加釩鈦礦和護(hù)爐措施后,7號(hào)高爐爐缸2段144號(hào)、160號(hào)、183號(hào)冷卻壁熱流強(qiáng)度及周邊溫度逐步降低,消除了影響高爐安全生產(chǎn)的重大隱患(圖1)。為高爐進(jìn)一步上風(fēng)提高冶煉強(qiáng)度創(chuàng)造了有利條件,目前本鋼7號(hào)高爐風(fēng)量4650~4700 m3/min,富氧120~150 m3/min,生鐵產(chǎn)量穩(wěn)定在6300 t/d。
4. 結(jié)束語
(1)采用釩鈦礦護(hù)爐對(duì)強(qiáng)化冶煉有一定的不利影響,但對(duì)防止?fàn)t缸、爐底燒穿,保證安全生產(chǎn),延長爐體壽命起重要作用,特別是在爐役后期。
(2)配加釩鈦礦冶煉時(shí),液態(tài)渣鐵黏度相應(yīng)升高,應(yīng)加強(qiáng)操作管理,加重邊緣負(fù)荷,提高爐渣堿度和爐溫,既能保證鈦的還原,提高護(hù)爐效果,又能改善液態(tài)渣鐵的流動(dòng)性。
(3)提高冷卻強(qiáng)度,對(duì)侵蝕嚴(yán)重的部位增加冷卻水量,通過加強(qiáng)冷卻,形成粘質(zhì)層,使1150 ℃等溫線向爐缸中心移動(dòng)。
(4)堵風(fēng)口作業(yè)和使用加長風(fēng)口,在爐缸局部可以起到保護(hù)爐襯的作用。
文章來源——金屬世界