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分享:1280高爐提高混合礦配比生產(chǎn)實踐

2024-04-01 10:37:38 

蕪湖新興地處三山區(qū)長江邊,綜合料場露天沒有覆蓋雨棚,受夏季梅雨季節(jié)雨水多、冬天雨雪天氣影響物料潮濕,原燃料皮帶上料困難,尤其是進口生礦含粉量大,雨水季節(jié)篩分較為困難,高爐爐料結(jié)構(gòu)配比中熟料占比非常高,在90%~95%,要想提高生礦入爐料配比,只能另辟途徑,因而適時調(diào)整1280高爐生礦入爐料結(jié)構(gòu)中的比例是煉鐵生產(chǎn)關(guān)注的焦點。

目前蕪湖新興煉鐵部1280高爐入爐料結(jié)構(gòu)搭配的結(jié)構(gòu)為:78%~82%燒結(jié)礦+10%~15%落地球+5%~10%生礦,爐子的礦批分別為38~41 t。燒結(jié)礦全靠265 m2燒結(jié)機自產(chǎn)燒結(jié)礦,球團、塊礦全部外購,球團主要是周邊地區(qū)生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯球團及部分外購進口球,以本地球團為主。本地球團粒度較大,抗壓強度及粒度質(zhì)量等相對比較穩(wěn)定可靠。塊礦外購進口塊礦含粉重,目前環(huán)保要求嚴峻,來礦在碼頭裝船時需要打水防止揚塵,所以進廠的粉礦比較潮濕需要篩分后篩上送高爐,篩下物送燒結(jié)配加使用。進口塊礦主要采購伊朗礦、PB礦、南非礦、墨西哥礦、紐曼礦、羅伊山礦等。鑒于球團與塊礦在2018年市場價價差,自從2012年6月份開始配加塊礦以來,直到2018年2月份塊礦日配加的比例都沒有穩(wěn)定超過8%,2018年3月份后通過連續(xù)使用新建塊礦烘干項目及現(xiàn)場在線生產(chǎn)混合礦后,全月生礦配比較為穩(wěn)定并超過10%,尤其是到2018年10月單日最高比例超過了20%,取得了較好的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。

表1所示,2018年全年球團配比從13.13%→4.3%,生礦配比從5.29%→14.63%,熟料比94.71%→85.37%。在穩(wěn)定爐況情況下,穩(wěn)步的減少熟料比能有效降低鋼鐵企業(yè)的噸鐵能耗,具有較大的經(jīng)濟效益。

進口塊礦主要存在的問題:(1)水分大,受熱易膨脹爆裂,造成料柱塊狀帶透氣性變差,邊緣氣流紊亂,造成爐墻粘結(jié)變厚;(2)粉重且易吸附在塊礦表面,造成爐渣黏度升高,爐身上部料柱透氣性變差;(3)夏季江南的梅雨季節(jié)及冬天的雨雪天氣造成露天存放的粉礦水分含量飽和而無法篩分,綜合料場篩眼及槽下二道篩眼堵塞,高爐無法大量消化生礦,提高使用比例。

蕪湖新興1280高爐使用自產(chǎn)焦炭及燒結(jié)礦,外購本地或進口球團,進口塊礦,根據(jù)自身原燃料情況采取上述入爐料結(jié)構(gòu),提高燒結(jié)礦堿度并有效控制在1.85~1.95,以取得良好的冶金性能。煉鐵分廠有兩座白灰窯,測算表明兩座窯同時開窯成本較高,且設(shè)計粉塊產(chǎn)能為950 t/窯。因白灰窯故障等待備品備件等原因,造成自產(chǎn)白灰不足,需要外購300~500 t/d白灰補充。外購白灰活性度成分波動大、質(zhì)量不穩(wěn)定,導(dǎo)致燒結(jié)堿度波動較大,造成實際高爐渣堿度波動較大。蕪湖新興煉鐵部因外購球團質(zhì)量波動非常大,燒結(jié)堿度在1.80~2.10波動,球團硅高使得燒結(jié)保持高堿度加上白灰質(zhì)量不穩(wěn)定,對1280高爐入爐料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定造成不利的影響。

蕪湖新興采購的進口塊礦及進口球團品位較高,進口球團高于地方球團3.14%。伊朗塊礦屬于磁鐵礦,品位高達64.16%,特點是硫、磷、亞鐵高、含粉率高達30%~38%,還原度和低溫還原粉化率等比紐曼塊礦差;紐曼粉礦也是澳礦屬于赤鐵礦,燒結(jié)性能好。PB塊是澳礦,屬于褐鐵礦,還原性好,熱強度一般,在綜合料場篩分出來的PB粉品位在61.5%左右,燒結(jié)性能好。進口粉礦是蕪湖新興根據(jù)性價比采購的,在綜合料場用6 mm的篩子進行篩分供給高爐消化,但是雨天水分高達16%,篩眼堵塞嚴重?zé)o法消化。地方球抗壓強度遠高于中東球,外購地方球團硅高8.87%且配量大,造成燒結(jié)礦堿度需要維持1.9左右,如表2所示。


在如表3所示穩(wěn)定的原燃料質(zhì)量及成分條件的基礎(chǔ)上,提高塊礦比例有利于大幅度降低熟料使用量及加工成本。


蕪湖新興煉鐵部目前采用兩種方案去除進口生礦含粉及多余水分。

第一種是現(xiàn)場直接采用從中轉(zhuǎn)倉中排出的燒結(jié)礦與塊礦混勻,此時熱燒結(jié)礦溫度尚有30~40 ℃,使用鏟車及挖機對生礦與熱燒結(jié)礦混勻后現(xiàn)場篩分,塊礦篩下物與燒結(jié)礦返礦篩分出來的混合物送往綜合料場等待燒結(jié)配加使用。塊礦及燒結(jié)礦混合物直接打入高爐高位料倉。此方案有較多不足之處:(1)需要等待燒結(jié)倉有富余的燒結(jié)礦才能進行,遇到燒結(jié)計劃檢修或減產(chǎn)提高廢氣溫度以及設(shè)備故障時無法進行;(2)需要增加外租挖機、鏟車、自卸車等倒運費用,額外增加成本;(3)造成燒結(jié)礦與生礦使用工程機械混合過程中燒結(jié)礦粉化嚴重,增加燒結(jié)礦生產(chǎn)成本;(4)雨雪天氣露天料場無法進行,混合效果差。

面臨蕪湖雨季及冬季雨雪天氣的短板,不得已煉鐵部只能另辟蹊徑,摸索新的解決辦法。借助于燒結(jié)礦的余熱對潮濕的生礦進行快速在線烘干后入爐生產(chǎn),經(jīng)過一段時間的實踐證明此工藝可以大幅度提高生礦配比,降低入爐生料的水分和粉末并有效提高礦溫,各測溫點不同日期的溫度如表4所示。

第二種方案就是蕪湖新興煉鐵部自主研發(fā)的在線生產(chǎn)混合礦工藝,該工藝采用生產(chǎn)直接使用鏟車上皮帶打入燒結(jié)緩冷機中,直接加入燒結(jié)礦中,利用燒結(jié)礦的余熱對生礦進行烘烤后隨著燒結(jié)礦從皮帶中打入高爐中轉(zhuǎn)倉內(nèi)。此辦法克服了第一種方案的所有不足之處,且烘烤完后塊礦的水分和粉末極低,水分僅為0.1%~0.2%,基本沒有粉末,塊礦表面溫度在皮帶上用測溫槍測量溫度為60 ℃左右,戴手套摸著燙手,烘干效果極佳。

蕪湖新興煉鐵部燒結(jié)二期自主研發(fā)的在線生產(chǎn)混合礦使用5 t的鏟車在84 min連續(xù)上生礦137.5 t,平均1.64 t/min。燒結(jié)二期環(huán)冷臺車投料量在150~155 kg/s,每小時生礦量98.21 t,若再增加上礦量,則會造成覆蓋在燒結(jié)礦表面的塊礦過滿,頂著煙氣罩,影響燒結(jié)的正常生產(chǎn)。二期燒結(jié)環(huán)冷機生產(chǎn)出來的混合礦(刨去燒結(jié)內(nèi)返及高爐返礦)上高爐主皮帶塊礦占燒結(jié)礦比例日均10%~24%。1280高爐的爐料結(jié)構(gòu)從2018年1月份原有的燒結(jié)(80%~82%)+球團(10%~15%)+塊礦(5%~7%)配比逐步調(diào)整為2018年5月份燒結(jié)(78%~80%)+球團(5%~10%)+塊礦(10%~15%)。因生礦經(jīng)高溫烘烤過,水分基本忽略,且生礦表面余溫高達30~40 ℃,熱礦與生礦潮礦入爐相比對高爐冶煉有以下優(yōu)點:(1)提高爐料整體出礦溫度,降低入爐料水分及含粉率;(2)提高高爐頂溫,利于操作爐況順行;(3)保障除塵管道暢通,利用重力除塵器及干除塵器定時放灰及管道清灰;(4)降低管道煤氣中的水汽含量,進一步提高熱值利于熱風(fēng)爐燒爐;(5)降低熱量消耗提高塊礦還原度,降低燃料消耗,從而實現(xiàn)降本增效。

1280高爐是按磚壁合一的爐襯設(shè)計建造的,薄壁爐襯要求保持良好的操作爐型,要求爐墻粘結(jié)渣皮不能過厚,合理的煤氣流分布保障渣皮厚度,對高爐操作提出較高的布料要求。生礦與燒結(jié)礦混勻入爐,由于生礦與燒結(jié)礦結(jié)構(gòu)不一,燒結(jié)礦的孔隙度優(yōu)于生礦,生礦具有熱爆性,在爐身上部受熱到300~500 ℃則會膨脹爆裂成粉塊狀,而燒結(jié)礦燒結(jié)軟融形成一體,生礦受熱后輕微膨脹爆裂后,從25~40 mm粒級分裂成10~15 mm,小塊燒結(jié)礦包容了進口塊礦的熱爆性,減輕了料柱中的小崩塌料現(xiàn)象,確保中心與邊緣煤氣流自下而上的順行,從而保證爐況順行度。

原爐料結(jié)構(gòu)生礦未混燒結(jié)礦前1280高爐操作,38.5~40.5 t礦批,負荷4.2~4.8。2017年12月—2018年1月份屬于冬季,氣溫低,冷卻水溫低,冷卻效果好,則采取放邊的操作理念適當(dāng)發(fā)展邊緣煤氣流。布料矩陣為α3733433122721899;α3613323022799→α37.5334.5331.5227.522099;α36.5233.5330.5327.599→α3833533222822299;α3723433132899,礦批加重,負荷逐步提高,冬季增加負荷時需確保中心氣流強勢和發(fā)展邊緣氣流沖刷爐墻,防止?fàn)t墻渣皮結(jié)厚影響薄壁爐襯的操作爐型。生礦與燒結(jié)礦混完后,礦批按40.5 t,負荷4.8。2018年2月—5月隨著氣溫的逐步升高,進水溫度變高,冷卻效果變差后采取壓著邊緣氣流布料矩陣,采取操作方針為:(1)熱壓:345~60 kPa,頂壓:196~201 kPa,氧:6500~8000 m3/h,風(fēng)量2505~2535 m/min;(2)礦批:39.5~40.5 kg(全天料速按186批組織,若料速快,可擴礦批500 kg/次),負荷4.5~4.8,煤量穩(wěn)在22~23 t,加負荷至4.70;(3)風(fēng)溫必須使用穩(wěn)定,要求用在(1210±20)℃,低于1180 ℃換爐,確保高風(fēng)溫穩(wěn)定;(4)鐵水成分控制Si:0.25%~0.45%,S:0.02%~0.04%,R2:1.1~1.2,鐵水溫度保證1480 ℃以上;(5)料制:α373343312282242139945%,α352323293262239945%(焦按12~13圈,礦按10圈)→α382262232202139945%,α372342312289946%(焦不低于11圈,礦不大于10圈),保證中心加焦量,確保中心氣流強盛。

通過爐內(nèi)上下部調(diào)劑,加入生礦燒結(jié)混合礦取代生礦后,降低入爐生礦和燒結(jié)礦粉末及入爐料水分,改善料柱透氣性,提高頂溫,且不同季節(jié)通過反復(fù)探索調(diào)整布料矩陣來改變煤氣流情況,穩(wěn)定合理的操作爐型,增強了料柱煤氣流自下而上的穿透力,提高煤氣率,促進了間接還原,較潮濕生礦入爐實現(xiàn)燃耗和鐵水成本降低。

表5數(shù)據(jù)中需要說明的特殊情況:2018年4月18日因風(fēng)機房跳電造成風(fēng)口全灌,休風(fēng)更換22個風(fēng)口小套,22日計劃休風(fēng)。外部原因影響造成焦比燃比升高。5月份外圍環(huán)境影響小,生礦配加達到全年最好記錄30489 t,球團配比8957 t,焦比燃比也取得較好指標(biāo),透氣性較優(yōu),爐溫穩(wěn)定硅偏差較小。6—7月高爐計劃休風(fēng)1次,煉鋼用氧不足,高爐被迫減氧保煉鋼6次,槽下主皮帶疑似著火減氧1次,爐頂均壓中軸故障1次,外部環(huán)境對高爐影響較大,對燃耗影響大。9—11月因原燃料倉位低,原料來不及備料以及焦炭可逆皮帶故障,造成高爐減風(fēng)停氧次數(shù)多,風(fēng)機房風(fēng)機故障跳電3次,透平故障一次及計劃檢修后風(fēng)口跑風(fēng)、行車故障造成煉鋼重罐落地?zé)龎蔫F軌停爐等,造成高爐頻繁的休慢風(fēng),造成爐況難行,退負荷調(diào)爐況。造成后三月指標(biāo)差,燃耗高,成本暴漲,大幅度配加塊礦置換出球團的利潤受到外部環(huán)境的影響較大。

表5中可以清楚地看到:全年1—11月共計按混合礦入爐的配料結(jié)構(gòu)配加進口生礦22.33萬t,球團19.84萬t;較比原普通生礦結(jié)構(gòu)5%的入爐配比量(生礦11.52萬t,球團28.58萬t),增加配加生礦10.81萬t,減少球團消耗量8.74萬t。采用新建塊礦烘干系統(tǒng)在線生產(chǎn)混合礦,改變?nèi)霠t料結(jié)構(gòu)效果非常好,大幅度提升高爐配加生礦的消耗量,降低了球團的配加量,取得較大的經(jīng)濟效益。2018年全年大幅配加生礦攻關(guān)創(chuàng)效約685.69萬元。

(1)從源頭上嚴控生礦來料水分及粉末是確保粉礦迅速分離的首要因素;(2)利于燒結(jié)礦余熱在線生產(chǎn)混合礦是提高高爐生礦比的極為有效的手段;(3)密切關(guān)注及協(xié)調(diào)好高爐生產(chǎn)所需的外圍條件,遇到突發(fā)情況及時處理避免高爐長時間休慢風(fēng)是影響高爐消化生礦的主要原因;(4)塊礦烘干系統(tǒng)在線生產(chǎn)混合礦改變?nèi)霠t料結(jié)構(gòu)效果顯著,大幅度提升高爐配加生礦的消耗量,降低了球團的配加量,取得很好的經(jīng)濟效益。


參考文獻

[1]劉其明,魯潤林,周晨輝,等.塊礦烘干篩分系統(tǒng)工藝優(yōu)化.安徽冶金,2017(1):42

[2]王守鑫,趙祥棟,張海璇.豎爐烘干塊礦生產(chǎn)實踐.山西冶金,2018(2):102


文章來源——金屬世界